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兰州石化:上“心”,让老装置冲破产能“天花板”

2026/02/05 信息来源:中国石油报

2月2日,兰州石化高密度聚乙烯装置的包装线上,一颗颗透明小颗粒正被快速包装封袋,仓库内叉车往来穿梭,将产品码放整齐,现场一派繁忙景象。

“2025年,装置累计生产聚乙烯产品17.6万吨,超额完成全年任务。”看着报表上的数字,区域副组长张晋波难掩兴奋。更令他欣喜的是,装置月均运行天数从前一年的26天提升至30天以上,连续稳定运行水平实现了质的飞跃。

装置焕发的勃勃生机,让人很难想象它已经“服役”近30年。而这股逆势上扬的强劲势头,源于一场场技术攻关、一次次管理革新。

风机“突围战” 闲置设备“活”起来

“产量刚达标,风机就‘罢工’了!”岗位员工王兆岷满脸焦急地说,“风机输送压力不足,就无法将产品送往下道工序。这样下去,好不容易提上来的产能,又得‘打水漂’!”

此前,这套高密度聚乙烯装置经过技术改造,具备了生产氯化聚乙烯基料的能力。这不仅解决了西北企业的原料供应难题,还有利于装置实现清洁生产及降本增效。

但装置投运后,风机输送能力不足的问题逐渐凸显。面对这一棘手难题,高密聚丙区域召集技术骨干召开现场攻关会,一场提升风机输送能力的“突围战”就此打响。就在众人苦思对策之际,装置区内一台闲置已久的风机,引起了大家的注意。“能不能把这台旧风机盘活利用起来?”王兆岷率先提出想法。“这台风机都放好几年了,还能用吗?”有人面露疑虑。“核心部件没大毛病!咱们试试看!”王兆岷说。

说干就干,兰州石化技术团队经过周密论证,于2024年启动高密度装置拓宽产品牌号改造项目。经过近半年的参数优化与反复调试,压力表的指针终于稳稳定格在合格区间,实现输送压力的长期稳定。

这场风机“突围战”,让老装置的“心脏”重新有力跳动,为装置高负荷连续生产扫除了关键障碍。改造后,装置产量较此前提升近10%。2025年,装置产量更是突破了2024年创下的纪录,再创新高。

操作“金点子” 转产效率“提”上来

“以前转产就像‘闯难关’,稍有不慎就出‘协议品’。”高密度聚乙烯装置岗位员工黄晓斌介绍说,装置切换牌号从5000S转产到L5200时产生的过渡料,曾是困扰产品质量的“老大难”。

“不能再这么被动!”黄晓斌牵头成立攻关小组,把近一年的转产数据铺满整张办公桌,逐行分析、逐组对比。吃饭时,他手里拿着饭盒,脑子里却琢磨着:“能不能提前切入催化剂,既不影响前一个牌号生产,又能让后一个牌号快速稳定合格?”

试验过程充满波折,催化剂切入时间过早或过晚,指标都会出现波动。他们根据生产实际反复试验,细致记录每一个数据,小心翼翼进行每一次优化调整,终于摸索出最优方案:提前3至4小时切入L5200催化剂,仅需微调5000S的几个关键控制参数,即可使L5200粉料产品快速达到指标要求。

这个小改进带来大效益。2025年,装置转产时间由8小时缩短至3至4小时,老装置的“手脚”变得愈发灵活。

包装“新玩法” 降本效益“显”出来

“下游客户的需求,就是我们改进的方向!”高密聚丙区域生产骨干胡晓彤看着一袋袋粉料包装袋样品,笑得格外爽朗。

之前,兰州石化市场营销部门在和客户沟通时,对方一句“粉料直接用更方便”的反馈,让大家心里动了个念头:“能不能根据下游加工客户的需求和使用习惯,省去挤压造粒环节,直接包装粉料?”

经过实践测试后,兰州石化优化生产流程,引入吨包装技术,在保证粉料产品质量的基础上,省略挤压造粒环节。这一创新不仅缩短了生产链路,更降低了能耗和物耗。

与此同时,包装线的吨包袋也被做了改进。“原来每袋只能装550千克,运输和包装成本都高。”技术团队与厂家反复沟通后,将吨包袋的装载量提升至850千克。“别小看这300千克的增量,不仅使包装材料成本省了30%,还显著提升了包装和转运效率。”胡晓彤表示。

如今,技术革新的突破、管理优化的精细、优化升级的智慧,仍在不断地给这套老装置注入新鲜血液。它不仅一次次冲破产能的“天花板”,更在满负荷生产中实现了提质与降本的双重突破。

记者:徐雪萍

通讯员:令幸幸

编辑:栾奕

审核:刘泓波 肖程释