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【一线故事】从“3 小时”到“1 分钟”的攻坚路

2026/06/18 信息来源:冀东油田

冀东油田油气集输公司高尚堡联合站特级技师王亮,每天守着这套630kW的CO₂螺杆压缩机组,一晃就是好几年。这台2022年投用的机组,是国内第二台用于CO₂回收的螺杆压缩机,可它身上一个“老大难”问题,一直压在他的心头——补油难、补油慢,成了制约装置高效运行的堵点。

说起这个难题,真是一把辛酸泪。以往给压缩机加油、补油,必须先停机,再拆掉油气分离器的温度变送器,或是直接打开顶盖,四五个人围着忙活,一次至少要3个小时。停机就意味着CO₂生产中断,每次都要白白损失10吨CO₂,一年下来,光因为补油耽误的产量就接近60吨。员工们用叉车运输油桶、并爬上爬下,劳动强度大且停机时间较长,看着大家疲惫的身影、流失的资源,他暗下决心:一定要啃下这块硬骨头,破解补油难题!

下定决心,就得沉下心找思路、想办法。他带着团队一头扎进现场,反复勘察设备、梳理工艺流程,不放过任何一个细节。他们发现,油气分离器侧面居然有预留孔,机组还配有仅启机前使用的预润滑辅助油泵,油气分离器内部还有80cm高的防冲击内衬套。这三个发现,瞬间点亮了他的思路——不改动原有核心工艺,不新增大型设备,就利用现有结构和部件,优化补油流程,实现快速补油!

确定思路后,就是漫长又细致的方案打磨和攻坚落地。王亮带着团队反复推演流程:把预润滑泵入口改成三通,一路引出接口,直接连接机油桶;再从泵出口的单流阀与手阀之间,引出一条管线,对接油气分离器的预留孔,中间加装球阀控制通断。这样一来,不用拆机、不用开盖,启动预润滑泵就能直接补油,内衬套还能避免进油冲击过滤网,保护设备部件。

方案敲定,团队选在9月趁着天然气脱碳及回收装置检修停运的窗口期,立刻启动改造,分工协作,切割、焊接、配管、试压,每一道工序都精益求精,不敢有丝毫马虎。短短几天,新增的补油管线顺利完工。去年9月26日,这个想法落地并正式导通加油流程试运行,所有人都为此捏了一把汗。当按下预润滑泵启动按钮,看着油液顺着管线平稳流入油气分离器,100 公斤润滑油,不到1分钟就加注完成!那一刻,现场所有人都露出了笑容,连日的疲惫一扫而空。

这次创新整改,没有大刀阔斧的改造,却收获了实实在在的成效,真正做到了“小改造、大效益”。

从操作上看,彻底告别了人工开盖、多人协作的传统模式,无需拆机,1人就能完成补油,操作时间从3小时压缩到1分钟,每年减少加油用时15小时,节省人工18人次,员工劳动强度大幅降低,安全风险也随之消除。从效益上看,每年避免近60吨CO₂损失,减少碳排放,助力绿色低碳发展;解决了长期困扰生产的难题,降低了设备维护成本,保障了碳回收装置连续稳定运行,为油田CO₂驱油工业提供了可靠支撑。

更让王亮欣慰的是,这套改造方案适用性强,能在油田所有同类压缩机站场推广,为破解行业同类设备补油难题提供了可复制、可借鉴的经验。

回望这次创新之路,他深深体会到,创新从来不是遥不可及的大事,而是扎根现场、立足实际,从一个个小难题入手,多观察、多思考、多钻研的坚持。作为一线技术人员,脚下有泥土、眼中有问题、心中亦有责任。带着这份初心,该团队紧盯痛点难点,用小创新破解大难题,为油田高质量发展、绿色低碳转型,贡献自己的一份光和热!
作者:张岩

编辑:栾奕

责编:肖程释