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【一线故事】19小时硬核攻坚!全员聚力护航平稳生产

2026/06/18 信息来源:宁夏石化

6月4日凌晨2点,宁夏石化炼油三部聚丙烯装置挤压造粒机重新响起平稳的轰鸣声,一颗颗合格粒料有序产出,各项运行参数稳定可控。历经19小时昼夜接力抢修,造粒机模板更换作业,提前5小时45分钟圆满收官,成功守住了装置安全稳产与产品质量底线。

挤压造粒机是聚丙烯生产线的核心设备,直接决定粒料品相与产品质量。该设备模板自上次更换检修后,已连续稳定运行21个月,造粒带出现不同程度磨损,影响设备造粒工况与出料品质。为彻底消除生产隐患,经多轮研判、科学论证,公司决定于6月3日展开模板更换专项抢修作业。

这是一场容错率极低的硬仗。本次抢修仅有三座料仓承担粉料缓冲存储任务,极限缓冲时长仅25小时,抢修过程一旦出现延误、返工、工况波动,上游聚合粉料将无处储存,整套聚丙烯生产线将即刻全线停产,公司要求必须24小时内完成施工。

为高效安全完成抢修,炼油三部组织各岗位人员,紧扣高温放油、旧模板拆除、新模板回装、升温热紧等关键高危工序,梳理作业风险、细化操作流程、提前推演磨合,以周密筹备为抢修作业保驾护航。

6月3日清晨6时,厂区还笼罩在拂晓的静谧之中,全体攻坚人员就已到位。上游聚合工段员工紧盯DCS系统实时数据,精细微调丙烯进料量、催化剂流量及夹套水阀门开度,全力稳住上游生产工况,为检修施工创造稳定条件。

上午8时,核心抢修作业正式开始。工艺操作人员精细调控机组设备,稳妥推进高温热油排放作业,全程严控介质泄漏、高温烫伤风险,高效攻克本次抢修首个高危难点。随后,维修中心迅速接力,精准拆解设备紧固螺栓与法兰构件,平稳起吊、缓慢移出破损旧模板,并清理设备法兰面、结合面残留粘料与顽固杂质,为新模板安装筑牢质量根基。

随着新模板平稳回装,本次抢修最关键的升温热紧工序正式开启。“温度升至200摄氏度,恒温热紧,准备找正!”岗位人员配合默契,严格按照工艺标准梯度升温,循序渐进向系统补油,逐一对设备螺栓进行热紧校准、对位微调、全面复检、二次紧固等工作,并同步完成模板和切粒机的校正配套工序。

在现场人员协同配合下,新模板升温、热紧、调试工作顺利收尾,挤压造粒机具备启机条件。随着设备平稳启机、系统自检顺利通过,各项工艺参数全部回归稳定,“调试合格,工况运行平稳!”现场传来振奋人心的反馈。最终,本次模板更换作业较原定计划提前5小时45分钟圆满收官,成功规避全线停产风险。实现全程零安全隐患、零操作失误、零施工返工,设备隐患被彻底消除,为后续安全高效生产扫除了障碍。

19小时昼夜攻坚,抢出的是生产时效,守住的是安全底线,保障的是产品品质,这背后,是日复一日打磨出来的过硬本领,更是全员紧绷安全弦、守牢生产底线的责任担当。未来,宁夏石化将持续提升员工专业素养与责任担当,引导全体员工以实干坚守筑牢安全生产屏障,全力保障装置安稳长满优运行。

作者:刘蕊 王琳

编辑:栾奕

责编:肖程释