6月24日,记者从川庆钻探公司获悉,中国石油页岩气“211工程”在泸201井区取得阶段性成效,完钻井速度较同区域平均水平提高25%以上,钻井成本同比下降,标志着我国深层页岩气钻井提速实现重大突破。
当前,以页岩气为代表的非常规油气是我国“稳油增气”最现实的接替资源。与中浅层相比,深层页岩气埋藏更深、地应力更复杂,导致钻井和压裂成本成倍攀升,高昂的投入已成为制约其实现规模效益开发的主要瓶颈。
泸州深层页岩气被誉为川南页岩气“最难啃的硬骨头”。数据显示,泸201H6和H7平台平均埋深超4700米,地下常规井温达160摄氏度。基于此,中国石油围绕“单井EUR(最终可采储量)提高20%、单位EUR成本降低10%、钻井和压裂时效提高10%”目标,在泸201井区部署实施旨在提速、降本、增效的“211工程”。作为承建单位,川庆钻探携手西南油气田公司,闯出一条国内深层页岩气钻井提速的新路径。
突破源于思想解放。“211工程”打破传统甲乙方专业壁垒,依托全成本经营总包改革,构建以EUR为核心的一体化管理模式。“以前产量由甲方负责,现在实行EUR联责考核,达标分成、不达标扣减,效益建产关系到双方切身利益。”川庆钻探副总工程师干建华说。同时,川庆钻探向钻井队下放物资采购等12项经营自主权,真正实现“现场问题现场定,井队事务井队管”。
突破源于机制盘活。川庆钻探实行“盈利、持平、减亏”三档差异化考核,超额盈利部分按照20%的比例拨付给井队自主分配。政策红利下,一线井队主动深挖降本潜力:员工利用施工间隙自主清掏泥浆罐,省去外包费用;全员自建供水管线,仅此一项较外协施工节约成本数十万元;各队伍按需精简用工、优化班组配置,形成“比学赶超”氛围。
突破源于技术革新。“211工程”采用恒扭矩模式钻进,配套优化钻具组合与钻头选型,加装减震工具抑制钻柱振动,确保钻头稳定地吃入地层,二开、三开机械钻速较区块最优水平分别提升46.2%、84.6%。
突破源于数智赋能。在泸201井区,钻井平台已建成钻完井现场数智化指挥中心,卡钻预警准确率达95%,钻完井故障时效同比下降29%。通过智能轨迹优化,H6、H7平台分别减少定向段300米、500米,累计缩短钻井周期4.8天;H6平台更以52天刷新川渝地区单机单队最快万米进尺纪录。
记者:高屾 谷学涛 通讯员:王林
编辑:姚婕娜
审核:刘泓波 肖程释